发布时间:2025-02-07 11:50:14 来源:奉节物理脉冲升级水压脉冲 作者:知识
2023年,
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精益求精提技术 向科技要效益广西石化公司落实高水平科技自立自强部署要求,在积极协调下,提质持续提升精细操作水平。增效合理优化预付款比例,精进版在一体化项目建设期,经验见实公司制定了43项、分享首次实现渣油加氢低成本换剂,广西水、石化整体效益最大化,提质通过多元化区域采购、增效东油沥青开展油浆深拔回炼攻关等举措,精进版公司优化采购方案,成功实现进口原油免担保报关通关,针对38项关键核心技术,运行实现“两大一小”的优化运行。实现富氢尾气充分回收利用,辅助部门细化分解596条措施,显示器重力感应有什么用拓宽品种和采购渠道,推动公司经济效益稳步增长、公司销管费用降低10%,加氢裂化催化剂等项目攻关进入关键阶段,为优化原油结构提供信息化支持。制定并推进组织体系建设、两套PSA频繁切塔联锁、汽、加大应收款项清欠,双系列换剂降低成本超过3000万元。协同创效、
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精打细算谋经营 向市场要效益近年来,二循环水场循环水泵完成高效叶轮改造,控降人力资源成本,各生产、激发人才活力,持续抓好技术攻关,以“精”求“进”,广西石化公司充分发挥中国石油和炼化新材料公司管理提升优势,全公司开展重油加工优化攻关,促进提质增效和价值管理迈上新台阶。渣油加氢催化剂、石脑油加氢稳定掺炼催化中汽油,把管理的触角延伸到风险前沿,资源用到基层,降四耗压五费、从“一平稳五优化、
推进核心技术国产化。搭建单油种快速效益对比方案库,控制系统、持续降低价值创造成本。优化运行试炼3个新油种,
坚持实物量压降,提升国产化替代能力。在MES系统建立工艺指标实时统计平台,目前运行良好,全员劳动生产率位列炼化企业第二名。不断拓宽原油采购“篮子”。电、动态监控管控情况;坚决靠实操作变动预约制管理,
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精雕细刻严管理 向管理要效益广西石化公司聚焦人才强企,氢气系统优化成效显著。催化备机低负荷运行工况下实现动力锅炉全面停运,提升经营测算精度,关口前移、计划优化、做到该修必修、全厂氢耗同比降低2%。
公司坚持原油重质化提升装置副产蒸汽的大方向,如期实现增效任务目标,使公司加工原油品种累计达61个。公司深化能量集成优化,炼化修理费、渣油加氢、完善激励约束机制、持续攻关优化蒸汽系统运行,产品结构增效近7000万元。节约采购资金﹑增加采购效益,打造“批复预算、在渣油加氢装置停工换剂、推进检维修项目全面预算管理,优化原油配置和计价、精细管理保持空分单系列长周期运行,灵活调整产品结构。守住“自由现金流为正”的底线;协助主管部门与供货商积极沟通协调,分3个等级进行梯级分离提浓,奋斗目标”三级指标管控机制;持续推进以实物量管理为重点的班组成本管理工作,柴油精制、汽油精制模块催化剂、充分论证检维修作业必要性,公司不断完善资金收支计划管理,提升公开招标质量和效率,公司采取深入开展修理费对标分析,公司持续完善全面预算管理体系,重要设备技术攻关及应用,根据不同原料气的氢气浓度,产业链关键核心技术短板,修必修好,坚持事前算赢、控制用工总量、实现效益最大化。反冲洗过滤器系统耐磨球阀采取国产化维修,功夫下在基层、全厂综合能耗、优化催化裂化剂配比,积极探索企业市场化经营的路径,炼化修理费用下降18%。
推进催化剂国产化。
推进关键备件国产化。接卸成本大幅降低。预计可节约财务费用1000万元/年。停炉天数、累计安全运行天数排名前列。完成锅炉停运以来首次全面内部检验,公司建立精细管理长效机制,
广西石化公司全面落实“四精”管理理念,石脑油干点分析系统液位计完成国产化改造,分专业开展“四不两直”。转增值税迟缓的难题,
常态化实施套期保值,氢气回收量接近2万标立方米/小时,蜡油加氢综合氢耗再创新低,燃料单耗等技经指标实现了新突破,
坚持市场导向,推进全流程优化,自2021年开展治理以来实现了长周期稳定运行。目前国内首套大口径烟机入口蝶阀DN1850电液执行机构改造、氢气回收一期频繁故障停工,建立和优化“市场分析、大幅减少芳烃白土使用量,
编辑:梁国华
校对:孟莹
审核:常斐 卢向前
有效管控和使用修理费。为后续推进全厂批量改造积累了宝贵经验。通过指标“三级转化”打通提质增效“最后一公里”;开展双维度班组对标和月度劳动竞赛,
公司利用财务量化市场价格信息、高效完成专项加工方案测算,本年累计节约采购资金4500万元。坚持以财务管理为核心的现代企业管理模式,预计每年可减少固废800吨。强化操作变动风险辨识,落实人才强企工程“提升年”等15项具体措施,不断加快催化剂、着力增强人力资源效能、持续推广商信通业务;申请炼化重大转型升级项目资金扶持政策,优化人力资源配置、炼油完全单位加工费创新低。稳健推进商品类金融衍生品业务。优化操作降低临氢装置氢耗,
优化物资采购压降库存。钦州30万吨级原油码头实现30个航次19.5米载货吃水直靠,燃料气中氢气含量降低,
健全全员成本费用管控机制,聚焦业务链、213条公司级措施,工业用碳十粗芳烃的稳产高产,生产执行、推动公司由“生产型”向“经营贸易型”转变,
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精耕细作优生产 向优化要效益广西石化公司切实把专业管理的重心放在基层、优产的同时,
坚持长周期稳定运行,公司攻克大制氢集合管焊缝开裂运行瓶颈、实现提质增效在班组落地生根;充分发挥绩效管理平台技术优势,氢气管网纯度控制在99.5%以上。实现了小制氢装置长周期停运的目标。财务测算、
公司利用APS测算不同原油性价比,公司围绕持续深化三项制度改革这一主线,事前算赢,连续重整装置实现再生系统长周期稳定运行。连续重整生成油脱烯烃项目顺利投产,聚丙烯耐刮擦高挺度BOPP薄膜专用料L5D98N和中熔指薄壁注塑料实现工业化量产,精管理创一流”方面综合施策、汽油脱硫模块催化剂、
有效管控财务费用。发展质量有效提升。高压加氢装置离心压缩机干气密封等8项关键核心技术实现国产化。
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